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高壓電機軸承發熱的原因及解決措施

發布:admin 時間:2024-08-24


現代新型幹法水泥生產線(xiàn)生產過程的連續性強,要求各(gè)主要環節穩定協調高效,因此對電氣設備的安全運行也提出相當高的要求。我公司2000t/d新型幹法水泥生產線由新疆設計院設計,循環風機和高溫風機的電機型號都是:YRKK630-4,功率1400kW,10kV。自去年3月投(tóu)產(chǎn)以來,兩台高壓電機的軸承發熱問題已成為製(zhì)約熟料(liào)產量的關鍵(jiàn)因(yīn)素。

  

  1、軸承發熱情況(kuàng)簡介

  

  從2008年3月投產(chǎn)以來統計,全年2台(tái)高壓電機靠連軸器部位(wèi)就有16次發熱,停機檢查,每次都要把聯軸器撤掉,都需要8小時以上,軸承溫度最高(gāo)118℃,循環風機的軸(zhóu)承發熱,就直接造成停磨6次;高溫風機電機的軸承發熱就造成停窯10次。每次停(tíng)窯都在12小時以上,累積停機120小時以上。

  

  2、軸承發熱的原因分析

  

  電機軸承溫(wēn)度高,懷疑是(shì)設備的聯軸器的間隙(xì)調整不當,有點振(zhèn)動,造成軸承溫(wēn)升過高。

  

  電機設計的合理性製造質量安裝質量等。

  

  軸承質量問題引(yǐn)起的發熱,軸(zhóu)承間隙大。

  

  針對高壓電機軸承經常發熱,我們不斷地從以上幾個方麵及電機製造質量、結構潤滑(huá)及冷卻等方麵進行檢查和調整,但每(měi)次(cì)更(gèng)換軸承後,開機不到三天,軸承的溫度最高達(dá)120℃左右,三天後溫度可控製(zhì)在85℃左右,但1月以(yǐ)後,問題又出(chū)現了。有(yǒu)次我(wǒ)們(men)意識到,電機(jī)軸承的發熱可能是軸承的內套在磨軸承的外端蓋。我們先後請來了維修高壓電機的師傅和廠家技術人(rén)員來現場檢查,也都說(shuō)風機的振(zhèn)動是造成電機軸承發熱的主要因素。最後我們又請來了廠家的工程師,先後來過幾次,最後問題也沒有得到解決。

  

  3、解決措施

  

  針對這一現象,2009年(nián)1月15日(rì)在檢修期間,我們把電機端(duān)蓋全部卸開,發現電機靠聯軸器的一端(duān),軸承(chéng)外蓋已經被(bèi)磨損了1cm,且被(bèi)磨損(sǔn)得高低不平,鐵和鐵的磨損是造成軸承發熱的主要原因(yīn)。經測試,前端軸(zhóu)承(chéng)與軸承內套相差4mm,外油端相差2mm,合計相(xiàng)差(chà)6mm。最後,用紙(zhǐ)墊子將內套墊起4mm,外套墊起(qǐ)2mm,使轉子有效麵剛好固(gù)定於電機定子中心。


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