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伺服電(diàn)機(jī)控製係統分析與處理過程

發布:admin 時間:2024-08-24

伺服電機控製係統分析與處理過(guò)程

  

  分析與處理過程

  

  根據麵板上的“驅動故障”指示燈亮的現象,結合機床電氣原(yuán)理圖與係統PLC程序分析,確(què)認機床的故障原因為Y軸驅動器未準備好。

  

  檢查電櫃內驅(qū)動器(qì),測(cè)量6RA26驅動器主回路電源輸入,隻有V相有電壓,進一步按機床(chuáng)電氣原理圖對照檢查,發(fā)現6RA26驅動器進線快速熔斷器的U、W相(xiàng)熔斷。用萬(wàn)用表測量驅動器主回路進(jìn)線(xiàn)端1U、1W,確認驅動器主回路內部存在短路。

  

  伺服電機控製係統 由於6RA26交流驅動器主回路進線直接與(yǔ)晶閘(zhá)管相連,因此可以確認故障原因是由於晶閘管損壞引起的。

  

  逐一測量主回路晶閘管V1-V6,確認V1、V2不良(己短路);更換同規格備件後,機床恢複正常。

  

  由於驅動器其他部分均無故障(zhàng),換上晶閘(zhá)管模塊後,機床恢複正常工作,分析原因可能是瞬間電壓波動或負載(zǎi)波動引起的(de)偶然故障。

  

  外(wài)部故障(zhàng)引起電(diàn)動機不轉的故障維修 故障現象:一台(tái)配(pèi)套(tào)SIEMENS 6M係統的進(jìn)口立式加(jiā)工中(zhōng)心,在換刀過程中發現刀庫不能正常旋(xuán)轉。

  

  分析(xī)與處理過程:通過(guò)機床電氣原理圖分析,該機床的刀庫回轉控製(zhì)采用的是6RA係列直(zhí)流(liú)伺服電機控製器驅 動,刀庫轉速是由機床生產廠家製造的“刀庫給定(dìng)值轉換/定位控製”板進行控製的。

  

  現(xiàn)場(chǎng)分析、觀察(chá)刀庫回轉動作,發現刀庫回轉時,PLC的轉動信號已輸入(rù),刀庫機械插銷已經拔出(chū),但6RA26驅動器的(de)轉(zhuǎn)換給定模擬量未輸入(rù)。由於該模擬量的輸出來(lái)自(zì)“刀庫給定值轉換/定位(wèi)控(kòng)製”板,由機床生(shēng)產廠家(jiā)提供的(de)“刀庫給定值轉換/定位(wèi)控製”板原理圖逐級測量,*終發現該板上的模擬開(kāi)關(型號DG201)已損壞,更換同型號備件後,機床恢複正常工作。交流(liú)伺服電機(jī)控製器(qì)係統在位置控製方式下,可以接收三種控製信號:脈衝/方向、正/反脈衝、A/B正交脈衝。驅動器的出廠(chǎng)設置為A/B正交脈衝(No42為0),請將No42改為3(脈衝/方向信號(hào))。

  

  開(kāi)機電動(dòng)機即高速旋轉的故(gù)障維修 故障現象:一台與(yǔ)例268同(tóng)型號的機床,在開機調(diào)試時,出(chū)現手動按下刀庫回轉按鈕後,刀庫即高(gāo)速旋轉,導致機床報警。

  

  分(fèn)析與處理過程:根據故障現象,可以初步確定故障是由於(yú)刀庫直流驅動器測速反饋極性不正確(què)或測速反饋線脫落引起的速度環正反(fǎn)饋或開環。測量確認該伺服電機控製(zhì)器電動機測速反饋線已連接,但極性不正(zhèng)確;交(jiāo)換測速反饋極性後,刀庫動作恢複(fù)正常。


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